――全力打赢“降本增效”攻坚战
一如当下这寒冷的天气,全球经济冷热不均,深陷“新平庸”泥淖;中国经济持续下行,低迷不振。各行业形势严峻,难言乐观。直面现实,公司上下齐动员,主动出击,积极应对,全力以赴,一场“降本增效”攻坚战全面打响。
逼:贵恰到好处
“同心同德度难关,齐心协力降成本”。月初,公司即召开了降本增效专题会,进一步统一了思想,明晰了目标。各部门结合实际,在充分讨论的基础上制定了各自的降本增效方案,量化分解,配套措施,明确责任人员,界定完成时限,尤其是在各类关键指标目标设定上,综合历史数据,实行“倒逼”管理,让目标既不遥不可及,也不触手可得,有关人员稍“跳”起即可达到,可谓恰到好处。
为确保措施的有效落地,各部门建立过程跟踪台账,及时核算,实行日盘点、周调度、旬分析,及时张贴公布,对发现问题及时解决。公司相关职能部门强化监督检查,发掘经验,及时推广,查找不足,及时改进,确保降本增效工作的扎实推进。
减:抓大不放小
“要西瓜,更要芝麻”。翻看各部门的降本方案,既有大块头,但也不乏日常的一点一滴,一个“减”字,文章颇大:
油加工、炭黑车间根据运行实际,适时停运一台离心机、低压煤气风机,日节电3300度;
山梨酸车间停运450kw大循环水泵一台,开启200kw小循环水泵,日节电4000度;
各分厂大型设备的启停,交叉进行,削峰填谷,降低了成本;
文件报表的传递,全部使用OA,减少了纸张浪费,节约了硒鼓;
生产记录整合优化,合并或取缔,并严格了记录备案审核,预计可减少10%的记录用量;
办公室照明灯单排开启,下班后及时关闭饮水机、电脑等用电设施电源,节约了电能;
削减笔芯、纸杯等办公用品的领用量,并将回收的纸杯作为油加工液体沥青的取样工具;
化验部门减少了一次手套与吸管的领用量,样品采样袋实行重复利用;
在充分评估的基础上,减少检化验频次,降低检测费用,减少了人力的无谓浪费
……
“小账不可大算,积沙成丘,集腋成裘,从点滴做起,最终养成一种勤俭节约的好习惯,并内化为公司不可复制的基因”,分管此项工作的领导说。
修:价值最大化
公司力行能修不换的原则,并多形式开展了修旧利废工作:
炭黑车间3#线排袋放空阀汽缸损坏,改外协维修为自己动手,节约维修费3000元;
炭黑油配置阀门定位器损坏,整三为一,节约费用3800元;
将炭黑车间拆除的主袋、排袋放空脉冲阀20个整合为6个,可节省费用1080元;
拆除炼焦二车间5#、6#推焦车、拦焦车清门机构并制作平台,并全部使用废料,节约费用7万余元;
及时调整发供电模式,根据需要启停燃气轮机,准确调节网供负荷,并强化有关人员培训,减少故障率,节约了用电成本。
……
用:闲压不可废
在公司的项目建设和技改实施过程中,有关人员想方设法利用闲置物资与积压物资,提高了资产利用率,减少了库存:
物管部将仓库库存闲置物资发至各技术专业组,其在提报材料计划时先查看是否有闲置或积压物资可用,做到凡有不购;具体施工时,从成套设备到阀门,到流量计,到暖气片,到窗户等等,最大限度使用,仅此一项,可节约资金100余万元;在不影响项目质量的前提下,尽可能使用余料废料。在各类管托、附板制作时,项目建设人员到废料堆中“淘金”,减少了物资购置;
在设计方案优化上,公司在广泛征集员工意见和建议的基础上,认真评估,及时实施,仅大型优化就达10余项,节约了资金
降本增效不是一阵风,需持续深入落实,更要全员齐发力,攻坚克难,在不利的大环境下交出一份满意的答卷。